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立磨減速機(jī)震動大的原因及解決措施

發(fā)布時(shí)間:2022-06-30

陳志強(qiáng)

(唐山冀東水泥股份有限公司 

1 減速機(jī)震動大及影響

唐山某公司2號生料立磨是集團(tuán)公司自主研發(fā)、生產(chǎn)的JLM46.4立磨,磨機(jī)生產(chǎn)綜合臺時(shí)產(chǎn)量210t/h,生料分步電耗22kWh/h左右,配套磨盤直徑Φ4 600mm,磨輥形式為錐型,數(shù)量4個(gè),磨盤形式為平盤,磨盤轉(zhuǎn)速26.79r/min。2018年6月份減速機(jī)基礎(chǔ)振動明顯增大,在年底對立磨底板基礎(chǔ)進(jìn)行了加固,但沒有達(dá)到預(yù)期效果。2號磨在研磨壓力為5.0MPa時(shí)垂直振動值為6mm/s~9mm/s,頻繁出現(xiàn)振動大停機(jī),從保護(hù)減速機(jī)角度考慮將研磨壓力控制在4.3MPa以下,振動值控制在5mm/s~7mm/s的情況下維持運(yùn)轉(zhuǎn),磨機(jī)臺時(shí)產(chǎn)量下降10t/h~20t/h,產(chǎn)量、質(zhì)量、電耗、可靠性等均低于預(yù)算指標(biāo)。

2 發(fā)現(xiàn)的問題和原因分析

通過多次專題會論證,綜合權(quán)衡考慮,決定通過對減速機(jī)基礎(chǔ)二次澆筑層進(jìn)行處理、力臂處增加地腳螺栓等方法,達(dá)到降低減速機(jī)基礎(chǔ)處振動值,延長減速機(jī)的使用壽命、提高設(shè)備的可靠性、降低電耗、保證設(shè)備的正常運(yùn)行目的。

1.1     立磨配套電機(jī)減速機(jī)主要參數(shù)

電機(jī)型號YRKK800-6,功率2600kW,轉(zhuǎn)速992r/min,減速機(jī)型號J L P 250G,輸入功率2 6 0 0kW,輸出轉(zhuǎn)速26.79r/min。

1.2    施工順序(見圖1)

頂起磨盤→抽出主減速機(jī)→在磨盤下加支撐(以便處理減速機(jī)基礎(chǔ))→開始處理減速機(jī)基礎(chǔ)二次澆筑層→回裝主減速機(jī)及電機(jī)→落磨盤→試車。

圖1 施工現(xiàn)場圖 

1.3   立磨基礎(chǔ)鑿開后發(fā)現(xiàn)的問題及原因

2019年2月份開始處理二次澆筑層,歷時(shí)97d。在減速機(jī)基礎(chǔ)二次澆筑層的拆除過程發(fā)現(xiàn)如下問題:

(1) 二次澆注層不實(shí),導(dǎo)致十字鋼梁與二次澆注層分層;外部管溝內(nèi)廢油通過結(jié)合面滲漏至拆除二次澆注工作區(qū)內(nèi)。

(2)二次澆注僅一層鋼筋網(wǎng),無豎向鋼筋,與設(shè)計(jì)的三層鋼筋網(wǎng)不符,一次澆注層豎筋400mm間距與設(shè)計(jì)200mm間距不符,過于稀疏。東、南、北三區(qū)域豎筋很少;西側(cè)區(qū)域(電機(jī)側(cè))未見鋼筋。

(3)中心區(qū)墊鐵與螺栓距離過大,現(xiàn)距離為650mm。

(4)型鋼下表面多處位置從外側(cè)地坑向內(nèi)側(cè)滲水,型鋼下表面與混凝土分離。發(fā)現(xiàn)型鋼各夾角區(qū)域澆灌不實(shí)。

(5)磨機(jī)二次澆筑層未按照圖紙要求施工,圖紙要求用CGM300B高強(qiáng)無收縮灌漿料,實(shí)際用混凝土澆筑。綜合上述原因分析:(1)土建未按照圖紙對一、二次澆筑層施工。(2)立磨震動大。(3)沙墩間距較大。(4)廢油侵蝕。

3      解決措施

針對以上問題要解決十字鋼梁與一次澆注分層的問題,同時(shí)在施工中將一次澆注、十字鋼梁、二次澆注連為牢固的整體,因四個(gè)支撐臂下部已懸空,故需將下部墊實(shí),運(yùn)行中受拉力較大,需在力臂處增加地腳螺栓固定。Z終確定如下施工方案。

(1)在現(xiàn)有3個(gè)三角區(qū)三個(gè)邊增加豎向Φ 20mm×200mm鋼筋與鋼梁焊接。栽豎筋具體做法為:在一次澆注層打Φ24mm孔,深170mm(具體孔徑及深度按加固膠說明書推薦方案執(zhí)行),用Φ20mm螺紋鋼加喜力得或牢得固專用固持膠,鋼筋與十字鋼梁底部焊接牢固,鋼筋長度超出二次澆注上層鋼筋網(wǎng)上方100mm,末端折彎。三角區(qū)內(nèi)及其它三角區(qū)做法與此相同。二次澆注層鋪三層Φ16mm鋼筋網(wǎng),鋼筋兩端與十字支撐梁焊接牢固,具體支筋作法按原變更設(shè)計(jì)方案執(zhí)行。

(2)底梁底部增加16組墊鐵,中心區(qū)域內(nèi)增加4組墊鐵,其余東側(cè)、南側(cè)、北側(cè)三角區(qū)各增加4組墊鐵。(具體尺寸按原設(shè)計(jì)進(jìn)行,安裝位置按圖2位置布置),十字鋼梁每組墊鐵部位增加20mm厚加強(qiáng)筋板,要求雙面焊接,提高其剛度。

圖2 底梁底部增加墊鐵現(xiàn)場圖

(3)同時(shí)在4個(gè)立臂外側(cè)增加16條,規(guī)格型號M72mm×6mm×2800mm。

(4)中心十字底座重新制作恢復(fù),打磨坡口進(jìn)行焊接,中心區(qū)域二次澆注綁筋做法與其余三角區(qū)域相同。

(5)支筋完成后,經(jīng)甲方及施工方、設(shè)備部三方技術(shù)人員確定后采用微膨脹灌漿料進(jìn)行二次澆注灌漿作業(yè)。

(6)養(yǎng)生7d,然后進(jìn)入減速機(jī)回裝作業(yè),按減速機(jī)回裝作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行回裝。

4 運(yùn)行效果和啟示

減速機(jī)基礎(chǔ)處理后經(jīng)過單機(jī)試車、帶料生產(chǎn),震動值明顯降低,達(dá)到預(yù)期效果?圖3為研磨壓力5.0MPa時(shí)主減輸入軸振動曲線。主減基礎(chǔ)處理前后中控反饋垂直振動對比數(shù)據(jù)見表1。振通932測得輸入軸振動值見表2。

圖3 主減輸入軸振動曲線圖

從以上數(shù)據(jù)對比可見,主減基礎(chǔ)處理后5.0MPa研壓比處理前4.0MPa時(shí)還要低1.5mm/s~3mm/s,基礎(chǔ)處理前后主減速機(jī)輸入軸振動值在研磨壓力4.0MPa及5.0MPa(產(chǎn)量230t/h)時(shí),垂直振動同比下降2.5mm/s~3.7mm/s、2.5mm/s~5mm/s。磨機(jī)穩(wěn)定性大大改善,減速機(jī)的使用壽命明顯延長,因此可見此次主減基礎(chǔ)的處理效果顯著。

4      結(jié)束語

兩個(gè)子公司原料立磨經(jīng)過幾年的運(yùn)行,力臂及液壓缸底座處出現(xiàn)二次澆筑層分離現(xiàn)象,地腳螺栓頻繁松動、斷裂現(xiàn)象、震動值加大。后參考此方案在冬季檢修時(shí)對力臂及液壓缸底座的二次澆筑層重新澆筑,并在力臂地腳螺栓損壞側(cè)增加地腳螺栓,達(dá)到預(yù)期效果。

來源:《中國水泥》2019

(特別說明:版權(quán)歸原作者或機(jī)構(gòu)所有)

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